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高水平管理建设班组 自动化升级助力生产

高水平管理建设班组 自动化升级助力生产

  • 分类:新闻中心
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  • 来源:
  • 发布时间:2023-06-10 19:16
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——记万向系统柳州厂标杆线SX5G制动器线

SX5G制动器线建立于2022年3月28日,主要生产SX5G后制动器、M4HEV制动器、M6后制动器、M6前轴带卡钳总成等。作为万向系统柳州厂制动器产量最大的产线,由于工位布局合理,改造基础良好等特点,在四条制动线中最先被选择树立标杆线,全面升级改造。

产线一共涉及7道工艺流程,为提升工作效率,自去年4月开始,公司着手对工序进行分析,经历一年的时间不断摸索,现已将其中4道工序变成自动化作业,极大提升了产线工作效率,减轻了员工的作业负担。

制动盘跳动是产线的第一道工序,由于该环节涉及产品的关键特性,必须百分百检测,因此,最先实现自动化作业。系统通过激光自动检测跳动,当出现异常时,面板会进行声光报警提示。安装制动钳总成原先与安装轮毂单元属于同一道工序,都由人工来进行拧紧,一人要拧5颗螺栓,耗时较长,属于瓶颈工序,为提高效率,产线安装了自动拧紧轴对卡钳螺栓进行自动拧紧。在改善前,工人通过扳手响声等判断扭力,在自动化升级后,可直接收集作业过程中的扭力等数据,可以精准追溯到每个零件的扭力值,以便快速排查分析问题。为了缩短额外的作业时间,该产线的制动器永久标识由激光在线上进行自动打标,省去多余环节。由于产线设备完善、先进,车间安排其进行多产品共线生产,新增的M4HEV产品需要做气密性检测,在生产时需要把产品放置到旁边的台面去做专门检测,比较浪费时间和人力。近日,产线增加了线上测气密性检测设备,目前正在调试中,预计五月底正式投入应用,届时SX5G制动器线将实现自动化一个流生产。此外,产线还采取了快速换装模式切换生产,减少自动跳动检测设备的调试时间,充分利用生产时间,应对不同型号的产品需求。

作为公司自动化最先进的产线,班组成员一共四人,平均年龄30岁左右,这支年轻的队伍对自动化操作得心应手,产线每小时产出量位居公司第一。精兵强将背后是精细化的管理方法。班组采用5S管理办法,下线产品采用专用料架进行流转;产线布置整齐规范,工具和记录文件专门设置区域放置,方便操作与查询。

为了提升员工的技能水平,班组采用作业观察等方式判断工人技能熟练度及UPH,班组每月定期会对员工进行培训。公司十分重视质量示范线的管理和提升,技术质量部的韦志铭专门负责产线的数据统计、问题改善和监督。为了切实了解班组情况,班组长王秋得曾邀请他参加班前会,韦志铭结合生产需求和班前会标准流程,为产线制定了班前会指导书。梳理后的班前会流程包括班组点名,检查劳保着装;回顾班组安全生产情况;回顾产线指标,如一次下线合格率、QCQS整改完成率、生产效率、顾客报怨等;近期分层审核问题及整改结果;当天产线可能产生的变化点;合理化建议收集;当天人员培训和作业观察的工位;传递公司针对班组的通知信息等。班前会发挥出传递信息、解决问题的作用,更好地链接公司管理层和一线员工。

为了提升文化作风建设,班组制作了标杆线专用风车看板,统一存放相关管理文件,并将标杆线目标及达成情况按月进行理新。班组还在线上看板及班组园地(休息区)对质量理念进行了展示,以增强员工的质量意识。

标杆线成立一年多以来,从班组精神风貌到产线生产水平都有了显著提升,韦志铭表示:“目前,产线的一次下线合格率从之前的99.96%提升到了99.98%左右,客户投诉降为零。在对员工进行系统培训后,大家的工作方法变得更加严谨规整,在同事们的共同努力下,产线已经成为公司的优秀示范线,后续我们将会将它的运营生产经验推广到其他产线,用自动化机械解放双手,提升效益,为公司生产助力。”

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