
等速驱动轴厂——
预计年可降本两百万元
降本增效对于企业发展来说,是永恒的课题和要求,等速驱动轴厂从技术角度出发优化工艺,将长柄三槽壳回火改善成一次回火,减少了劳动强度,同时,降低了能耗,节省了产线空间,取得了显著成效。
去年10月,公司成立了工艺优化和产线设备布局两个小组,双管齐下专攻长柄三槽壳二次回火的优化问题。优化小组由来自不同部门的五名主要成员组成,分别负责方案策划、现场验证、工艺验证等不同方面的工作。为了准确判断长柄三槽壳二次回火的问题,小组首先对历史数据进行收集分析,发现二次回火操作中需要人员搬运,生产周期较长,能耗较高。于是,小组以一次回火为优化目标,制定了详细的工艺验证方案,每个阶段的责任都落实到人。
在工艺验证前期,小组发现,由于回火次数减少,存在零件淬火应力,导致校直的难度加大、校直的次数增加,如此一来,应力消除不及时,将导致产品断裂。另外,应力反弹过大,将影响后续的磨削工艺。这些难题让小组成员们一筹莫展,即使到了下班之后,他们也多次前往现场查看问题。经过商讨,小组确定,解决问题的关键是减少回火次数的情况下,保证校直次数不再增加。在多次验证后,他们对中频淬火设备增加了防弯装置,有效控制了校直次数。此外,他们缩短了进回火炉的时间,由批量进炉改为单件进炉。通过几项措施改进,之前出现的问题被逐一攻破。
经过五个月的攻关,小组对长柄三槽壳一次回火进行验证和数据收集,并与二次回火对标,确认此次优化项目成功落地。工艺改进之后,每条产线可节约一台回火炉设备,省去了人工搬运的工序。每条产线在线库存可减少150件再制品,每月节省加工成本2.83万元。目前,长柄三槽壳一次回火工艺已在2条产线投产,今年1-3月降低制造成本16.96万元。此外,公司正在杭州、芜湖、重庆的7条产线推行该项工艺优化措施,预计年降本可达到230万元以上。(施建国)
短评
一个小小的工艺改进,一个季度可降低制造成本近17万元;在多条产线推广,一年可降成本230万元。降下来的每一分钱,都是实实在在的效益。更不用说工艺改进带来的还有产品质量的提升、劳动强度的降低以及技术的持续进步。
如果每个车间都能多出现一些这样的工艺改进,如果每一个公司、每一条业务线、每一个人都能多一些这样的业务创新,那我们整体将会产生多么可观的效益。
创新驱动高质量发展,需要科学家、工程师们攻关克难,攀登科技高峰;也需要一线操作者们创造性地劳动,积极参加小发明、小革新,大胆发现、大胆实践,积累量变,达到质变。这就是“三创”精神在基层的生动体现。
我们需要有更多这样积极主动的创造、创业、创新、创举!