
近日,等速驱动轴厂金工二部对料道进行改造,由原分段、单模块支撑改为一体式链接料道,有效地减少了运输流转中的倒料掉落与卡滞现象,在降低废品率的同时提高了产品OEE,通过小革新创造了大效益。
三槽壳1#线之前生产R品牌系列产品,现做B品牌G18长柄产品,产品更换之后,存在料道不配套的问题。一方面,原料道为两段动力线,中间过渡部分采用气缸夹爪加持抬升来平移传送,在平移下降放松夹爪时,下方输送带仍保持运转状态,由于惯性,工件会朝着输送带方向倾倒。另一方面,料道后半段为单模块支撑,模块起伏不在同一平面,在加工工件环节,也有30%的机会会发生倾斜倒料。如果在料道内倒料,易造成轻微磕碰伤和卡滞。如果倒料掉落到地下,则会造成严重的磕碰伤。问题不解决,将会影响后续的中频淬火工序,进一步影响废品率和OEE。
金工二部部门负责人郑伟芬组织成立六人项目组,深入车间一线,实地调研分析产线现状之后,开会讨论料道改进的可行性方案。将之前的两段动力线,改为一体式输送带,结构上更紧凑,运行更加平滑合理。输送速度采用变频器控制,根据工件大小、高度,调整合理的运转速度,保持重心平衡,输送更平稳,加工零件时无倾斜倒料。
从年初两个月统计的数据成果来看,该产线的磕碰伤废品率达0.263%,改进后下降到0.007%。一个小细节的改善,有力减少了废品率,提升了产品质量。此外,根据每天平均倒料54次计算,在料道问题改善之后,OEE提升了4%,提升了生产效益。
改善之后的料道已顺利投入运行,项目组工作人员又继续投身于忙碌的现场工作中。技改无止境,每一个细节上的创新与升级,都将促进整体生产效益的提升。“大处着眼,小处着手”,所有员工积极发挥才干,踊跃参加小发明、小革新的创造性活动,量变终将形成质变,造就我们企业强大的竞争力。