
武汉制动器突击车A项目按计划节点顺利完成第一期生产任务,成功交付客户,获得客户高度赞赏。XK654圆弧设备也暂时放下突击车A项目产品任务,专攻D·V9项目的生产。望着运转高效的设备,制造生产部经理魏明奎感叹:“在劳模精神的感召下,齐心协力共克设备大修难关,我们维修小组真是好样的!”
当时,突击车A项目新品开发任务急、周期短。接到指令后,生产车间当即组织班组长、调试员等对产品进行调试生产,正当一切有序进行时,接到一线员工汇报,生产突击车支架圆弧的某设备发生故障,设备停止作业。车间负责人立即召集当班班长文成、维修班长梅祥浩、机修工詹涛等到现场查看,推断为主轴齿轮箱内部问题,需要大修,涉及到拆卸、组装、恢复等工作。
以往设备大修一般委外进行,耗时长、成本高,考虑疫情防控形势复杂,外来人员进出不便,要想及时、快速地解决问题,必须做好自主维修的准备。大家深知设备大修的难度,加之相关大修经验不足,顿时气氛紧张起来。
面对此种情况,机修工詹涛鼓励大家:“单靠设备厂家人员,会增加停机时长,设备停着就是我们的损失。而确保设备稳定运行,是我们的使命!现在时间紧急,必须靠自己的力量努力啃下这块‘硬骨头’!”在论证维修方案的可行性后,大家即刻动手,开展自主维修。
维修小组分工协作,各司其职,根据日常与厂家维修师傅学习过程中积累的经验和技能,逐一解决摆在面前的难题。在拆装电机编码器时,数据线密密麻麻,多达几十根,稍有不慎就会出现失误,加之白天日常维修事情繁多,设备小组人员难以完全静下心来专心检查。维修班长梅祥浩自告奋勇,牺牲休息时间,加班加点查阅资料,然后一根一根排查,解决数据线问题。在拆卸齿轮箱时,机修工詹涛不怕苦、不怕累,独自在狭小的空间里,将主轴、凸轮箱、刀塔、齿轮箱、丝杆等拆卸后一一进行精度检查,维修后进行组装,恢复设备运转。
维修小组仅用5天完成了设备大修,为生产节约了时间,把影响降到了最低,并且积累了设备大修的经验。大家齐心协力迎难而上的冲劲,勇于尝试解决难题的态度,勤于学习刻苦钻研的作风,处处彰显着万向人践行劳模精神的风采。公司全体员工将继续以工匠之心,砥砺奋进、逐梦前行,努力创造出辉煌灿烂的崭新篇章!