搜索
搜索
这是描述信息
资讯分类

全国服务热线

 

0571--82832999

/
/
/
半年啃下“硬骨头”实现花键磨损试验技术新突破

半年啃下“硬骨头”实现花键磨损试验技术新突破

  • 分类:新闻中心
  • 作者:
  • 来源:
  • 发布时间:2023-01-04 13:21
  • 访问量:

【概要描述】

半年啃下“硬骨头”实现花键磨损试验技术新突破

【概要描述】

  • 分类:新闻中心
  • 作者:
  • 来源:
  • 发布时间:2023-01-04 13:21
  • 访问量:
详情

万向钱潮技术中心——

  近日,万向钱潮技术中心实验室收到传动轴公司传来的好消息:重型传动轴大扭矩静态花键磨损试验技术已成功用于D品牌的传动轴生产验证。D品牌作为传动轴公司的“9+N”客户,产品标准要求远高于国内,传动轴公司为其开发了多系列传动轴产品,预计年销售量38000根,销售额4000万元以上,经济效益显著。本次技术中心研制的重型传动轴静态花键磨损试验台,支持传动轴公司成功满足客户需求,首次进入该供应商体系,为后续的项目开发打下了基础。

  从一开始“心里没底”,到多次验证、修订,经过大家半年多的共同努力,终于实现了该领域技术“零”的突破,看到了可喜的结果,实验室的同事们都感到十分欣慰。

  为保证产品配套项目顺利推进,建立花键磨损试验能力是关键,然而当初技术中心并没有满足该品牌花键磨损试验的设备,经过广泛调研,几家国内检测机构都不符合要求。本土没有门路,从国外引进呢?大家估算了一下,从前期调研到设备交付,预计需要两年,且进口设备费用十分高昂。为了项目快速、顺利进行,踏过这项技术门槛,技术中心实验室副经理李伯华决心带领同事们一起啃下这块“硬骨头”。

  本着“客户的需求就是我们的目标”的原则,众人齐心协力,从零开始设计方案。李伯华坦言,一开始感到些许迷茫,由于国内没有这个细分领域的参考案例,作为方案设计的主导者,只能“摸着石头过河”。这个时候,是多年的行业经验给了他大胆设计的底气。自1998年来到万向,从事实验技术领域已经二十多年,李伯华见证了万向从国外引进到交流学习再到自主研发的过程。人才梯队的持续壮大,合作客户的不断升级,万向为技术人才提供了施展能力、学习进步的大舞台。这不是他和同事们经手的第一个自主研发的项目了,每一次研发背后的经验累积使得他们愈加成熟与自信。在确定思路之前,花键实验项目组查阅了国内外大量资料文献,又和业内设备供应商、厂家等积极交流,最终确定好了结构化思路。

  大方向确立之后,每一项细节的调整和落地都十分重要。试验过程中,扭矩的加载方式和轴伸缩的推力都有诸多实现路径,项目组多方比对,为节约成本,采取自主研发,通过垂直作动缸在力臂上施加力,使传动轴在径向产生扭矩 。此次项目花键磨损的实验条件要求既要有扭矩又要有推拉力,然而轴杆是活动的,两种力量很难同时协调,项目组成员反复调试,创造性地引入了滑台装置,完美平衡了两个实验条件,自此,自主研发的重型传动轴静态花键磨损试验台初具模型。

  从零开始提出设想,到最终项目落地,这期间要经过多次反复调试,不断地发现问题并解决问题。设备设计有了方向,但小问题依然不断。在实验中如何测量和确定扭矩大小?一开始,李伯华想使用国产扭矩传感器,询问过专业人士后,了解到国产扭力传感器的推拉承受力比较小,此路走不通。项目组尝试打听进口仪器,进口传感器推拉力满足理论计算范围,但价格也要十万元以上,成本较高。后来,项目组集思广益,想到可以通过力臂和力的公式转换从而得出扭矩大小,顺利解决了难题。

  在阶段性测试中,项目组发现按照客户要求的试验条件来执行,产品寿命比预计要短很多。起初,项目组以为设备出现了问题,但多次调试后发现无误。经过数轮开会讨论,在排除各项干扰因素后,将问题定位在了温度控制上。经过验证发现,花键磨损寿命与温度有较大关系,这是客户方也未曾注意到的重要因素。项目组创造性地在原设备上加上了风冷系统,使得整个装置更加完善。

  本次研发历经7个月,突破了技术门槛,为传动轴项目落地提供了关键“助攻”,使万向产品首次进入D品牌产品配套体系。项目总负责人李伯华表示:“看到想法落地,很有成就感。不畏艰难,紧密配合,不断突破技术能力的新高峰,为公司拓展市场、提升硬实力做出贡献,是我们共同的使命。我们将不忘初心,继续努力!”

 

关于万向           新闻中心           产品研发           投资者关系           人力资源            联系我们

Copyright © 万向钱潮股份公司 浙ICP备15022771号-1 浙公网安备 33010902001059号 网站建设:中企动力 杭州   SEO